

濰坊聚和機(jī)械有限公司
主營產(chǎn)品: 磨床
山東數(shù)控立車大修-濰坊數(shù)控立車大修供應(yīng)商-數(shù)控龍門銑床大修
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數(shù)控機(jī)床故障頻度發(fā)生的三個(gè)階段
數(shù)控機(jī)床故障發(fā)生率隨機(jī)床使用時(shí)間不同而故障發(fā)生率是不相同的,在整個(gè)使用期故障頻度大致可以分為三個(gè)階段,即早期故障期、偶發(fā)故障期和損耗故障期。其故障隨時(shí)間的變化規(guī)律可用故障率曲線表示。
1、早期故障期:早期故障期的特點(diǎn)是故障發(fā)生的頻率高,但隨著使用時(shí)間的增加迅速下降。使用初期之所以故障頻繁,原因大致如下:
(1)機(jī)械部分。機(jī)床雖然在出廠前進(jìn)行過運(yùn)行磨合,但時(shí)間較短,而且主要是對(duì)主軸和導(dǎo)軌進(jìn)行磨合。由于零件的加工表面存在著微觀的和宏觀的幾何形狀偏差,在完全磨合前,零件的加工表面還比較粗糙,部件的裝配可能存在誤差,因而,在機(jī)床使用初期會(huì)產(chǎn)生較大的磨合磨損,使設(shè)備相對(duì)運(yùn)動(dòng)部件之間產(chǎn)生較大的間隙,導(dǎo)致故障的發(fā)生。
(2)電氣部分。數(shù)控機(jī)床的控制系統(tǒng)使用了大量的電子元器件,這些元器件雖然在制造廠經(jīng)過了相當(dāng)長時(shí)間的老化試驗(yàn)和其他方式的篩選,但實(shí)際運(yùn)行時(shí),由于電路的發(fā)熱、交變負(fù)荷、浪涌電流及反電勢的沖擊,性能較差的某些元器件經(jīng)不住考驗(yàn),因電流沖擊或電壓擊穿而失效,或特性曲線發(fā)生變化,從而導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)不能正常工作。
(3)液壓部分。由于出廠后運(yùn)輸及安裝階段時(shí)間較長,使得液壓系統(tǒng)中某些部位長時(shí)間無油,汽缸中潤滑油干涸,而油霧潤滑又不可能立即起作用,造成油缸或汽缸可能產(chǎn)生銹蝕。此外,新安裝的空氣管道若清洗不干凈,一些雜物和水分也可能進(jìn)入系統(tǒng),造成液壓氣動(dòng)部分的初期故障。
2、偶發(fā)故障期:數(shù)控機(jī)床在經(jīng)歷了初期的各種老化、磨合和調(diào)整后,開始進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定的正常運(yùn)行期。在這個(gè)階段,故障率低而且相對(duì)穩(wěn)定,近似常數(shù)。偶發(fā)故障是由于偶然因素引起的。
3、耗損故障期:耗損故障期出現(xiàn)在數(shù)控機(jī)床使用的后期,其特點(diǎn)是故障率隨著運(yùn)行時(shí)間的增加而升高。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的基本原因是由于數(shù)控機(jī)床的零部件及電子元器件經(jīng)過長時(shí)間的運(yùn)行,由于疲勞、磨損、老化等原因,壽命已接近衰竭,從而處于頻發(fā)故障狀態(tài)。

龍門刨床 改造方案
(1)X軸的改造:
①X軸傳動(dòng)部分的改造,原來的X軸采用齒輪齒條傳動(dòng),機(jī)械間隙很大,現(xiàn)改造為靜壓蝸桿蝸母條,采用壓塑成型技術(shù),保證蝸桿和蝸母條之間的傳動(dòng)間隙,通過靜壓實(shí)現(xiàn)無磨損傳動(dòng)。
②因工作臺(tái)由4塊拼裝而成,質(zhì)量達(dá)到了80t,慣量和負(fù)載都很大,為降低負(fù)載,將工作臺(tái)改造為靜壓結(jié)構(gòu),應(yīng)用多頭泵使各靜壓點(diǎn)壓力一致,達(dá)到很好的浮起效果,經(jīng)檢測整個(gè)臺(tái)面的浮起量都在0.03~0.05mm。
龍門刨床 改造方案
橫梁的改造
①將橫梁的梯形絲杠改為滾珠絲杠,去掉左右側(cè)刀架,將原來的側(cè)刀架的平衡裝置改為橫梁的平衡,并重新配重。
②去掉原來的橫梁雙輸出電動(dòng)機(jī),改造為左右兩邊各一個(gè)精密減速箱,采用西門子1FT7交流伺服電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)橫梁實(shí)現(xiàn)升降運(yùn)動(dòng)。
③在左右立柱各安裝高精密海德漢LB382C距離編碼光柵尺,可實(shí)現(xiàn)80mm以內(nèi)回參考點(diǎn),極大地提高了效率和精度。
④采用西門子先進(jìn)的龍門軸(GANRY)功能,保證橫梁的姿態(tài),實(shí)現(xiàn)位置同步。
